豫光锌业在智能化转型中“蝶变”
发布时间:2026-03-28 11:32:24
发布者:本站
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走进河南豫光锌业有限公司(以下简称“豫光锌业”)锌业五厂生产车间,自动上料系统尤为抢眼。炉前工仅需轻按遥控器,行车便精准送料,1分钟即可完成上料。很难想象,20年前这里还是另一番景象:2005年至2010年,析出锌加料需要炉前工和行车工双人配合,用撬杠人工加料,一垛析出锌的加料时间长达15分钟,耗时又费力。2010年,机械液压加料机的投入实现了初步机械化,减轻了部分劳动强度,但仍需人工辅助。直到2023年,全自动上料系统的投用彻底改变了这一现状。
“工作轻松了,效益更直观。”有着18年工龄的炉前工李志平感慨道。自动上料系统投入后,岗位用工减少6人,加料时间从15分钟缩短至1分钟,更重要的是减少了锌的氧化损耗,锌直收率提高0.2%,仅2024年就创造直接经济效益193万元。这组数据的背后,是锌业五厂对生产效率提升的执着追求,更是数智化转型带来的实实在在的红利。
在感应炉生产区域,智能扒渣系统正有条不紊地工作:炉门自动打开,机械手精准伸入炉膛扒渣,整个过程无需人工干预。而在2016年之前,这项工作全靠人工完成,职工近距离操作,不仅劳动强度大,还面临高温和安全风险。2016年,锌业五厂自主研发的机械液压扒渣机获得专利,实现了机械辅助扒渣,迈出了智能化的重要一步。2023年智能扒渣系统的落地,更是实现了质的飞跃。“以前扒渣是个苦差事,每班要反复操作多次,还得时刻注意安全。现在按下按钮就行,浮渣含锌量降低了,作业时间也缩短了。”负责炉区操作的李强说。智能扒渣系统不仅降低了职工劳动强度和安全风险,更在技术指标上取得突破,提升了锌直收率,为企业创造了可观的经济效益。
双列水冷浇铸系统是锌业五厂产品质量提升的关键一环,经过多轮技术升级,已成为行业内的创新典范。在浇铸区域,双勺定量浇铸装置配备的跟踪移动系统有效解决了漏液问题,而职工自主创新设计的石墨勺更是让使用寿命从30天延长到6个月以上,大幅降低了生产成本。旁边的自动扒皮机器人正灵活地处理着锌锭表面,这套由该厂联合厂家共同开发的设备,是行业内首次在锌锭表面处理中投入使用的自动化设备,并已获得专利。
更令人赞叹的是AI非接触式锌锭外观质量检测系统,这一行业首创技术彻底改变了人工质检的传统模式。激光打字机在锌锭表面打上清晰的可追溯码后,AI检测系统便对锌锭外观进行全方位扫描,自主识别判断产品合格与否,不合格产品会被自动剔除。“以前全靠人工肉眼判断,难免有主观误差,现在AI检测准确率达到99.9%以上,产品质量更有保障了。”质检组组长杨斌说道。这套系统的应用,不仅提升了质检效率,更让产品质量管控实现了标准化、精准化。
锌锭自动包装系统的升级历程,更是锌业五厂“以人为本、数智赋能”理念的生动体现。2005年至2008年,锌锭码锭全靠人工完成,每班3名职工要搬运码放20多吨锌锭,劳动强度极大。2008年,该厂联合公司制修厂自主设计的液压直角码锭机投入使用,将每班人数从3人减至2人,大幅降低了劳动强度。2015年,首台码锭机器人引进优化升级,彻底实现了码锭环节从人工到机械再到自动化的转变。“以前下班回家浑身酸痛,现在操控机器人就行,工作轻松多了。”见证了码锭方式三次变革的老职工闫周周深有感触。码锭环节的持续升级,彰显了企业始终把职工利益放在首位,以数智化转型改善职工工作条件的坚定决心。
在打包、称量和贴标环节,锌业五厂同样走在了行业前列。为解决职工打包劳动强度大、易患职业病以及满足客户多样化包装需求的问题,2016年,该厂协同厂家开发了国内首台一机双头自动打包生产线,获得国家专利。该生产线可根据客户需求自由切换塑料带和钢带打包,每班人员从3人减至1人,劳动强度大幅降低。同年引进的自动称量系统,减轻了人工过秤的劳动强度、解决了人为误差问题。2021年自动贴标机器人的投入,更是实现了标签打印、抓取、粘贴全自动化,彻底解放了劳动力。
AGV智能自动下线系统的部署,为锌业五厂的智能化生产画上了浓墨重彩的一笔。这套基于工业物联网的智能系统,实现了锌锭从自动识别、抓取、运输到堆放的全流程无人化作业。“以前下线需要2名职工配合搬运,现在AGV机器人24小时不间断工作,效率提升了40%。”生产调度员贺林峰介绍道。AGV系统的应用,不仅进一步降低了人工成本,更实现了生产效率质的飞跃。
一系列数智化设备的投入使用,让锌业五厂在智能化发展的征程中交出了一份亮眼的成绩单,实现了“三降三升”的显著成效——在同等产能下,职工人数从最初的57人缩减至21人,人工成本、劳动强度、安全风险大幅降低;锌直收率等技术指标显著提升,作业环境极大改善,每年可创造经济效益600余万元。
站在新起点上,锌业五厂并未停下数智化转型的脚步。未来,锌业五厂将继续深化设备更新与数智赋能,推进析出锌AGV上线、无人装车等项目,打造国内首条“无人值守”全智能锌锭生产线,在绿色智能工厂道路上持续前行,为制造业高质量发展贡献更多豫光力量。
“工作轻松了,效益更直观。”有着18年工龄的炉前工李志平感慨道。自动上料系统投入后,岗位用工减少6人,加料时间从15分钟缩短至1分钟,更重要的是减少了锌的氧化损耗,锌直收率提高0.2%,仅2024年就创造直接经济效益193万元。这组数据的背后,是锌业五厂对生产效率提升的执着追求,更是数智化转型带来的实实在在的红利。
在感应炉生产区域,智能扒渣系统正有条不紊地工作:炉门自动打开,机械手精准伸入炉膛扒渣,整个过程无需人工干预。而在2016年之前,这项工作全靠人工完成,职工近距离操作,不仅劳动强度大,还面临高温和安全风险。2016年,锌业五厂自主研发的机械液压扒渣机获得专利,实现了机械辅助扒渣,迈出了智能化的重要一步。2023年智能扒渣系统的落地,更是实现了质的飞跃。“以前扒渣是个苦差事,每班要反复操作多次,还得时刻注意安全。现在按下按钮就行,浮渣含锌量降低了,作业时间也缩短了。”负责炉区操作的李强说。智能扒渣系统不仅降低了职工劳动强度和安全风险,更在技术指标上取得突破,提升了锌直收率,为企业创造了可观的经济效益。
双列水冷浇铸系统是锌业五厂产品质量提升的关键一环,经过多轮技术升级,已成为行业内的创新典范。在浇铸区域,双勺定量浇铸装置配备的跟踪移动系统有效解决了漏液问题,而职工自主创新设计的石墨勺更是让使用寿命从30天延长到6个月以上,大幅降低了生产成本。旁边的自动扒皮机器人正灵活地处理着锌锭表面,这套由该厂联合厂家共同开发的设备,是行业内首次在锌锭表面处理中投入使用的自动化设备,并已获得专利。
更令人赞叹的是AI非接触式锌锭外观质量检测系统,这一行业首创技术彻底改变了人工质检的传统模式。激光打字机在锌锭表面打上清晰的可追溯码后,AI检测系统便对锌锭外观进行全方位扫描,自主识别判断产品合格与否,不合格产品会被自动剔除。“以前全靠人工肉眼判断,难免有主观误差,现在AI检测准确率达到99.9%以上,产品质量更有保障了。”质检组组长杨斌说道。这套系统的应用,不仅提升了质检效率,更让产品质量管控实现了标准化、精准化。
锌锭自动包装系统的升级历程,更是锌业五厂“以人为本、数智赋能”理念的生动体现。2005年至2008年,锌锭码锭全靠人工完成,每班3名职工要搬运码放20多吨锌锭,劳动强度极大。2008年,该厂联合公司制修厂自主设计的液压直角码锭机投入使用,将每班人数从3人减至2人,大幅降低了劳动强度。2015年,首台码锭机器人引进优化升级,彻底实现了码锭环节从人工到机械再到自动化的转变。“以前下班回家浑身酸痛,现在操控机器人就行,工作轻松多了。”见证了码锭方式三次变革的老职工闫周周深有感触。码锭环节的持续升级,彰显了企业始终把职工利益放在首位,以数智化转型改善职工工作条件的坚定决心。
在打包、称量和贴标环节,锌业五厂同样走在了行业前列。为解决职工打包劳动强度大、易患职业病以及满足客户多样化包装需求的问题,2016年,该厂协同厂家开发了国内首台一机双头自动打包生产线,获得国家专利。该生产线可根据客户需求自由切换塑料带和钢带打包,每班人员从3人减至1人,劳动强度大幅降低。同年引进的自动称量系统,减轻了人工过秤的劳动强度、解决了人为误差问题。2021年自动贴标机器人的投入,更是实现了标签打印、抓取、粘贴全自动化,彻底解放了劳动力。
AGV智能自动下线系统的部署,为锌业五厂的智能化生产画上了浓墨重彩的一笔。这套基于工业物联网的智能系统,实现了锌锭从自动识别、抓取、运输到堆放的全流程无人化作业。“以前下线需要2名职工配合搬运,现在AGV机器人24小时不间断工作,效率提升了40%。”生产调度员贺林峰介绍道。AGV系统的应用,不仅进一步降低了人工成本,更实现了生产效率质的飞跃。
一系列数智化设备的投入使用,让锌业五厂在智能化发展的征程中交出了一份亮眼的成绩单,实现了“三降三升”的显著成效——在同等产能下,职工人数从最初的57人缩减至21人,人工成本、劳动强度、安全风险大幅降低;锌直收率等技术指标显著提升,作业环境极大改善,每年可创造经济效益600余万元。
站在新起点上,锌业五厂并未停下数智化转型的脚步。未来,锌业五厂将继续深化设备更新与数智赋能,推进析出锌AGV上线、无人装车等项目,打造国内首条“无人值守”全智能锌锭生产线,在绿色智能工厂道路上持续前行,为制造业高质量发展贡献更多豫光力量。